中国石化报
日期:01-17
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罗婕文 黄秀丽
“机组回流阀门开度下降至26%,现场音量80分贝,压缩机主电机电流126安。”5月19日,在中科炼化炼油二部加氢裂化区域,外操刘江一边查看PSA装置解吸气压缩机C301的电流指示,一边报出装置运行参数。
这台编号为C301的压缩机是炼油二部有名的“大嗓门”,今天是它经过技术改造后“再上岗”的第一天。
在改造前,它运行时产生的音量高达107分贝,让员工们不堪其扰。
“不能由着它这么‘任性’下去了,一定要想办法把音量降下来。”为了让大家不再受噪声的“折磨”,该部决定开展C301压缩机降噪攻关,并组织设备、安全等岗位技术骨干成立攻关项目组。
他们深入查找噪声来源,经过多番观察发现,由于当前机组负荷与设计工况偏离较大,导致机组回流阀开度经常在70%以上,使得解吸气流量过大,从而产生连续又强烈的噪声。
“如果能把解吸气流量变小,噪声应该就能降低了。”他们决定通过更换变速箱齿轮来减小机组回流阀开度,以达到降噪目的。为此,他们联系厂家加工定制低齿数比齿轮,但经过多次试验,C301的“嗓门”非但没有变小,反而越来越大。
经过多方分析原因,设备工程师梁树昊发现,由于C301螺杆机齿轮箱的齿轮轴径较大,与之配套的联轴器也比较大。如果只更换齿轮,就会打破整个转子与联轴器的平衡,使得压缩机振动进一步加大,从而导致噪声越来越大。
“看来只更换齿轮行不通,还得对联轴箱进行同步改造。”项目组又提出了新的改造方案。随后,他们及时与厂家对接齿轮和联轴器设计方案,并轮番驻守改造现场,为施工人员提供技术指导,终于完成了C301压缩机的改造工作。
“经过技术改造,C301不但噪声降低近30分贝,每小时耗电量也减少了近1500千瓦时。既降噪,又增效,这项改造真值!”听到大家频频称赞,加氢裂化区域主管谢新亚心里乐开了花。