中国石化报
日期:01-15
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黄 俭 梁 智
10月18日,石油工程建设公司中原建工公司承建的西三线闽粤支干线(潮州至 27号 阀室段)线路工程施工二标段,正在进行第六条隧道内焊接施工。目前,该项目施工总进度达 65.2%,隧道内焊口一次合格率提升至 98.1%,为项目高质量推进奠定坚实基础。
“在隧道施工过程中,焊口质量可谓至关重要。一旦有一道焊口检测不合格,该焊口前方所有焊口都必须割掉并重新组对焊接,这将严重影响工期进度。”项目技术负责人梁智说道。
中原建工高度重视隧道内焊口合格率问题,积极组织专业技术团队进行深入研究和分析。通过对人员操作、设备性能、焊材质量、焊接工艺、焊接环境等多方面进行全面排查,找出影响焊口一次合格率的关键因素。
为提升焊口质量,中原建工采取了一系列有效措施。一方面,加强焊接人员岗前培训,包括理论学习与实际操作,使其掌握全自动焊工艺技能和焊接参数。另一方面,引用数字化监测系统,对每道焊口的焊接工况进行实时监测,一旦发现异常数据,结合现场环境及时调整焊接参数,从而保证每道焊口都能高质量完成。此外,项目部还成立技术创新团队,与该公司技术质量部和物流装备中心联合攻关,成功研制出小型隧道内管道安装门式移动起重装置。该装置能够自如穿梭于隧道内狭小空间,配备电动葫芦进行升降操作,极大提升了管道组对的精确度;同时,也为隧道内的布管和自动焊接作业提供了便利,免去了人工组对的诸多麻烦,有效降低了员工劳动强度,成功解决了隧道布管难题。