中国石化报
日期:01-15
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曹春静
11月27日,在江苏油田采油二厂,一辆值班车缓缓驶入崔庄生产班站范庄采油岗南9井吨桶加药装置旁。岗位员工陈刚熟练地将自吸泵出口管线连接上吨桶出口三通处,开始了药剂补充工作。
“用上新装备啦!”值班车司机对陈刚说道。
“是啊,装上了这个三通,不但加药方便了,保证了药剂功效,而且不用担心药剂散落造成环境污染,真是一举三得。”陈刚向值班车司机展示着升级后的加药装置。
加药装置的升级,源于一次小隐患整改。
“老冯,你们的吨桶补充药剂加药方式不对,需要整改……”11月18日,班站HSE监督员李静发现吨桶加药装置弊端后,第一时间联系岗长冯跃华,要求立即整改。
“是呀,从上部加药时,药剂产生大量泡沫,泡沫散落会增加污染环境的风险,还会在一定程度上影响吨桶药剂浓度配比,影响功效。如何能够避免这些问题,还能方便我们操作呢?”冯跃华围绕这个问题和大家展开讨论。
大家集思广益,最后提出在吨桶下部出口外接三通,一端接井口套管加药流程,另一端接临时补药流程。补药流程这端利用阀门控制开关,平时处于关闭状态,需要补充药剂时打开。
说干就干,大家找来所需材料,对加药装置进行了重新升级。升级后的加药装置不仅保证了部分油井清蜡降黏功效,消除了环保隐患,而且大大降低了员工工作强度。原本需要两人配合操作,现在只要接好三通加药流程,仅需一人操控自吸泵即可轻松完成药剂补充工作。