中国石化报
日期:01-14
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《为了让橡胶变成液体》主人公王鹅(右)在新装置现场认真工作。陈柳梅 摄
张亚培 刘金超 侯 凤
提起橡胶,你能想到的可能都是固体形态的样子。可是,你知道吗?橡胶还有液态的!不要小看液体橡胶,它可是高科技含量的新材料,被广泛应用于5G覆铜板、柔性印刷等领域。但是,由于国内没有成熟的生产技术,液体橡胶多年来都依赖进口。
2018年8月,集团公司组织开展液体橡胶技术研发,历经3年多探索,实现了理论和实践的重大突破。2021年10月,集团公司决定在茂名石化实施液体橡胶技术工业化应用。
王鹅是茂名石化合成橡胶部的工艺员,凭借丰富的专业知识储备和技能水平,被选入开工团队,担任该项目工艺负责人。
液体橡胶是新工艺、新技术,建设开工没有经验可借鉴。王鹅和开工团队成员暗下决心,一定要开起、开好这套新装置。
他们从项目设计阶段就提前介入,与设计单位对接每一条管线、每一台容器的布局,从源头把关,也从中吃透工艺和设计原理,更好地了解这套关键装置。
“施工质量是运行安全的基础”。王鹅将安全和质量摆在新装置建设第一位,坚持不安全不施工的原则,详细制订计划,一边严控作业安全,一边严管施工质量。
液体橡胶黏度大,输送问题一直是王鹅关注的重点。中交前夕封人孔前,王鹅向施工单位提了一个要求:在每一张受限空间的作业票上加上他的名字。就这样,他带着抛光检测仪钻进了每一台设备中去检查。
结果,还真让他发现了问题——成品罐内壁光洁度离设计要求还差0.1微米。同样被他发现的,还有一批胶液输送管道远端焊缝处没有抛光。
在他的坚持下,厂家将两个不锈钢成品罐重新抛光,胶液输送管道更是运输到南京重新抛光。
王鹅带领开车团队克服基础数据不足、参考资料缺乏等困难,白天在现场忙着检查验收,晚上加班整理资料,不断推演方案、优化步骤、制定操作法,确保每一步操作都安全,最终完成了开工所需资料40余万字。
2023年7月30日,装置建成中交,高质量吹扫成为王鹅抓好开工的又一关键节点。他分区到班、分设备管线到人,要求完成吹扫、验收合格后,责任人在流程图上描红并签名,现场确认过的法兰贴上“检验合格,某人确认”的标签,真正做到了每一个设备、每一条管线、每一个导淋、每一片法兰都确认合格。
最终,装置提前两天完成系统的吹扫气密工作,两级真空系统的24小时真空度测试更是一次成功,专家们纷纷竖起大拇指。
随着新装置投产日期越来越近,王鹅更忙了。
为了实现全流程的自动控制生产,他拉着DCS系统厂家技术人员,在工程师站经常一忙就是一天,不断查找、消除顺控程序的逻辑故障。
“不安全不开工!”王鹅组织大家执行开工方案,严格落实操作法,确保每一步都安稳正确。
程序突然出错紊乱,无法继续。在聚合投第一釜反应时,最担心的事情出现了,所有人顿时紧张起来。充分评估风险后,王鹅拿起对讲机,从容指挥班组手动完成整个聚合反应的顺控过程。
2023年10月1日,液体橡胶装置全流程贯通,产出合格产品,实现了我国高性能液体橡胶的国产化突破。