近日,收到业主发来的表扬信和荣誉证书,中国石化河南油建公司华南项目管理部副经理谭建东百感交集。276个日日夜夜,像放电影一样在他脑子里翻腾。
“9.5公里的管线有将近三分之二是在沼泽地里施工,天天在泥浆里打滚,水坑里扑腾,如果不上措施,管沟都成不了形。”谭建东说的这个项目,是国家管网广湛高铁湛江北站油管迁改工程。
该工程由广湛铁路建设单位和湛江市共同投资建设,中国石化河南油建公司负责施工,包括湛北原油管道迁建项目和西南成品油管道迁建项目,双管同沟敷设。其中,湛北原油管道迁建项目线路全长约9.7千米,管径D813毫米,设计压力7.3兆帕,全线与西南成品油管道迁改段同沟敷设;西南成品油管道迁建项目线路总长11.6千米,管径D406.4毫米,沿线沼泽、鱼塘、河流密布,纵横交错。
宁干山不干水,这是油建人对水网施工做出的客观评价。项目一开工,各种难题源源不断,就连平时最简单的设备进场都成了难事。“设备开到现场,就像装了弹簧片原地乱晃,动都动不了,更别提施工了。”时间不等人,身为项目负责人,谭建东当即拍板“通铺钢板”,他们立刻着手硬化施工便道,将作业区域铺满钢板,增加设备的稳定性,确保设备能够正常进入施工区域。
但有些地段地质承载力实在太差,人都在泥地里打滚,更何况是设备,“你拿根竹竿往泥地里一插,一下就进去了。”钢板铺上去很快就不见了踪影,“有时候铺两块钢板都不顶事儿,承受不住设备。”项目生产经理刘云龙说,因为设备要来回碾压,对承载力有较高要求。他们又紧急租赁路基箱铺设在下陷严重地段,这才解了燃眉之急。
“每个地方的地质承载力不一样,我们只能摸着石头过河,条件稍微好点的铺钢板,实在不行就铺路基箱,满足施工条件,保证工程能够顺利向前推进。”解决了施工便道问题,管沟开挖又成了问题。
因为施工地点位于沼泽地带,地表水、地下水比较丰富,到处都是淤泥,管沟根本无法成形,拉森钢板桩成了水网施工的“救命稻草”。平时2.5米深的管沟,打6米钢板桩就能满足要求,但因地质条件太差,只能将钢板桩打到9米,个别地方甚至要打12米才能满足施工要求。
据当地老人回忆,这个地方以前有火山喷发,地下遍布腐木、碎屑,因为承载力不强,打下去的钢板桩很容易变形,一旦发现变形只能拔出来重新打。9.7公里的管线,他们光钢板桩就打了将近9公里。“有的作业点连钢板桩都用不了,一边挖一边塌,管沟不成形,作业面宽度达到了四五十米。”谭建东苦笑。
屋漏偏逢连夜雨,麻绳专挑细处断。施工人员天天在泥地里打滚,身上不是汗水就是雨水,“衣服一天不知道要湿几回。”偏偏在施工高峰期又赶上雨季,“光五月份就下了28天雨,谭经理急得满嘴泡。”回忆起当时的场景,刘云龙仍历历在目,“当时真是沟满河平,到处都是水,排水沟的水都满了,看着真愁人,都不知道咋弄了。”天气不给力,工程却不能停,为了尽快排干作业现场的水,保证施工条件,他们找来设备把排水沟扩宽、清淤,增大排水沟流量,尽快完成排水。
南方的雨,急脾气,说来就来。“有时候水刚排干,忽然来一场大雨,两个小时不到,又灌满了,气得人跳脚。”这样的场景,谭建东不知道遇到过多少次。没有别的办法,他们只能平复心情,继续排水,时间长了,逐渐摸索出了降雨规律,夜间抽水,早上刚好达到施工条件,抢晴天,战雨天,抢抓施工进度。
深基坑顶管施工,同样面临着严峻考验。在湖光快线顶管施工中,因为地下水位高,“地面上都是水”,为了止水满足施工条件,他们打了一圈三排高压旋喷桩,里面又打了深18米的拉森钢板桩,钢板桩内里又做了四道围棂支护,“像俄罗斯套娃一样,一层套一层”,才算把这个基坑做完,最后再硬化封底,进行顶管施工。
“干工程这么多年,第一次接触这种施工工艺,繁琐、工序多、施工难度大。”让谭建东印象最深的还是西城快线顶管施工,当时基坑深度达到了13.2米。他们采用SMW工法桩施工工艺,先打了一圈三轴搅拌桩,又在搅拌桩洞里打入工字钢并同步注入水泥浆固化,再分层开挖支护,又做了五层围棂支护,确保基坑安全稳定,保证施工安全。
“像这样的基坑,我们一共打了10个,平均深度达到9米,光西城快线两侧操作井工字钢就用了800吨。”谭建东说。
项目施工就像闯关,关关难过关关过,当湖光快线顶管穿越最后一处连头点焊接完成时,谭建东如释重负。经过276天的艰苦奋战,国家管网广湛高铁湛江北站油管迁改工程顺利完工,2024年9月25日,工程顺利实现投产运行,为湛江市高铁北站顺利建设扫清了障碍,同时保证了管道运营安全。(马兰兰)