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2026-03-22
星期日
当前报纸名称:吉林日报

等不是办法 干才有出路

日期:03-16
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版面:第04版:经济       上一篇    下一篇

在通钢机电修造公司机加作业区,这里职工们的共同特点是:不坐等、不叫苦、不推诿。

设备不够用,他们自己造;工具不好使,他们自己改;机器出故障,他们自己修。没有豪言壮语,只有一句实在话挂在嘴边:等不是办法,干才有出路。

近年来,靠着这股踏实肯干的劲头,这群普通的机加工人,把一道道生产堵点,变成了实实在在的创效亮点。

加长刀杆“伸一手”,内腔加工不再愁

炼钢事业部一件提升臂工件,内腔深处的销轴口加工成了拦路虎。

几台设备轮番试下来,都没能解决问题:龙门铣床装不下工件,镗床加工深度够不着,唯一能放下工件的单臂刨床,又缺少能够伸进内腔的专用刀具。生产环节就此卡壳,工期一天比一天紧。

没人提出等待外援,也没人主张高价外购,作业区的师傅们围着图纸、对着工件,现场反复测量、三次碰头商议,最终定下方案:就地取材,自制加长刀杆。

技术员快速绘制草图,操作工找来废旧材料,切割、焊接、打磨、装配,连续奋战两天,一根量身定制的加长刀杆顺利完成。装刀、伸入内腔、试切调试,一次成功,尺寸精准、切削平稳。

难题顺利解决,任务按期完成,还直接节约外购费用3200元。刨工荀伟擦着脸上的汗水说:“看着刀杆伸进去的那一刻,心里真痛快。”

移动冷却车“跑得快”,刀具刃磨更畅快

砂轮间里,曾经有件让师傅们头疼的事。

刃磨大型刀具时,刀具温度上升很快,必须频繁降温,可车间没有固定冷却装置,大家只能端着小水盆往返水房取水冷却。大量时间耗费在往返途中,不仅费时费力,也直接影响了刀具刃磨效率。

效率低、费力气,钳工班的师傅们看在眼里,记在心里。班长带着组员现场丈量、手绘方案,把车间里的废铁皮、旧轮子、闲置水盒全部利用起来,经过切割、焊接、组装、调试,一辆实用的移动冷却车正式投用。

车上层设置冷却盒,刀具蘸水即凉;下层摆放刀具盒,取用方便;底部加装滚轮,可随意推至任何工位。从此刃磨刀具不再频繁往返取水,就地冷却、即时降温,工作效率大幅提升。

钳工班班长马殿海笑着说:“咱自己做的小车,好用、省事,比啥都强。”

老锯床“返老还童”,一年省下8100元

作业区的两台老锯床,已经服役十余年,近期频繁出现问题:锯切出来的坯料端面歪斜,尺寸误差大,只能通过加大加工余量弥补,大量原材料变成废料,既浪费又增加成本。

维修钳工姜猛看在眼里急在心里:“这么下去不是办法,必须给老设备好好修一修。”

他和马殿海、曲明凡组成检修小组,逐部位排查故障,逐项核对参数,一点点抽丝剥茧,最终找准设备老化、定位不准、轴承松动等核心问题。3人连续3天扎根现场,更换配件、紧固螺丝、重新制作定位装置,硬是让两台老锯床恢复了最佳状态。

修复后的锯床,锯切端面平整光滑,不再需要额外预留加工余量,原材料浪费问题彻底解决。经测算,全年可节约钢材1.8吨,直接降低成本8100元。

姜猛拍着老锯床说:“收拾利索了,还能接着好好干。”

不等不靠、动手破解、就地创效,一件件立足岗位的务实改进,映照着通钢机加人务实肯干、担当作为的本色。等不是办法,干才有出路。这,就是一线产业工人最真实的奋斗姿态。