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2026-01-26
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宜城南方水泥以超低排放 破解行业“尘”困

日期:10-24
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版面:第03版:综合       上一篇    下一篇

  本报讯(记者姚 涛) 日前,走进位于杨巷镇的江苏宜城南方水泥有限公司厂区,昔日灰蒙蒙的环境已换新颜:黑色路面平整干净,路边草地葱郁、树木繁茂,微风中可闻草木清香。远处烟囱静静矗立,顶端难见明显烟气,与周边田园风光相融,让人难以想象,这里曾是“灰头土脸”的水泥生产基地。

  提起水泥厂,人们脑海中总会浮现出浓烟滚滚、粉尘漫天的景象。作为传统高耗能、高排放行业代表,水泥行业一直是大气污染治理的重点。而江苏宜城南方水泥有限公司打破了这一固有印象,成为全省首家、全国第二家通过国家评估核查的超低排放水泥企业,为行业绿色转型树起标杆。

  “这一转变,源于对绿色发展的坚定追求,更离不开技术创新的支撑。”企业总经理朱雪峰表示。所谓“超低排放”,并非简单降污,而是涵盖“有组织排放极限管控、无组织排放系统治理、清洁运输全面管控”的系统工程,核心指标要求极高——氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放浓度需分别控制在50毫克/立方米、35毫克/立方米、10毫克/立方米以下。

  为攻克难题,企业投巨资启动超低排放改造,全流程推进“治污减霾”。其中,有组织排放极限管控聚焦窑尾烟气,采用智能脱硫、脱硝技术,配备实时监测与自动调节系统,能按照烟气污染物浓度变化精准调整药剂投放量与设备参数。朱雪峰介绍,此前处理烟气药剂消耗大、排放不稳定,如今,智能系统让污染物去除率大幅提升,氨水消耗量减少近30%,还实现资源“吃干榨尽”——烟气处理环节加装的全密封抑尘槽“锁住”逃逸污染物,回收的烟尘经处理后重回生产线。仅此一项,企业每年就减少氮氧化物排放65吨、二氧化硫70吨。

  无组织排放系统治理是场“持久战”,物料输送等环节的无组织粉尘因排放点多、分散性强,一直是行业“老大难”。对此,企业下足“绣花功夫”:生产车间内,102台高效袋式收尘器像“忠诚卫士”,分布在关键位置捕捉细微粉尘;还建了1.2公里长的地下输送通道,每天1万多吨石灰石原料通过通道内全电动设备直达车间,取代传统卡车运输,解决了“粉尘漫天”难题。通过系列措施,企业每年减少颗粒物排放55吨,累计减污190吨。

  超低排放更推动了生产方式变革。监控室内,电子屏实时显示各排放口数据,所有关键排放口均安装了自动监测设备,数据实时传至生态环境部门监管平台,实现“阳光排放”;企业还建立“技防+人防”双重监管机制,安排专人24小时巡查,杜绝污染反弹。

  如今,改造不仅带来了环境效益,更给企业注入发展活力。“以前村民意见大、投诉多,现在我们关系融洽,常有企业来学习。”朱雪峰说,超低排放让企业获得了社会认可,多家下游企业主动合作,订单量稳步增长,实现了经济效益与环境效益的双赢。