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2026-06-13
星期六
当前报纸名称:中国黄金报

“小革新”撬动“大效益”

日期:04-14
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版面:第3版:要闻       上一篇    下一篇

[小改革带来大成效,小创新凝聚大智慧。三山岛金矿通过一次次精准创新,让生产更安全、设备更耐用、运行更高效。]

今年以来,山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿紧扣“精益管理、精准操作”工作主线,从一线细节入手,通过一系列“小革新”举措,成功破解多个“卡脖子”难题,累计创造经济效益近100万元,设备综合运行效率提升12%以上,为生产提质增效注入强劲动能。

搭建“安心台”

根除高空检修隐患

在磨矿作业中,浓度与细度是影响浮选指标的关键因素。然而,在线粒度分析仪的取样刀口重达近百斤,悬挂在5米高空,检修更换既危险又费力。过去每次检修需搭设临时脚手架,耗时近2小时,且存在高空作业风险。

为此,三山岛金矿组织技术人员现场勘查、反复论证,在管路东侧增设专用检修平台。通过对原有钢梁结构加固焊接,将平台承重能力提升至500公斤以上,使用稳定性大幅增强。改造后,作业人员可在稳固平台上安全操作,单次检修时间压缩至40分钟以内,年节约工时约60小时,不仅显著缩短了设备维护时间、降低了劳动强度,更从源头上消除了高空作业风险,为一线员工筑起一道坚实的安全屏障。

巧施“内部术”

让报废设备重获新生

面对凿岩台车凿岩机旋转马达轴承壳体严重磨损、濒临报废的难题,矿山技术人员迎难而上,创新实施国产化修复技术改造。该凿岩机原值近20万元,若整体更换将产生高昂成本。

该矿无轨维修技术人员以冲击活塞等关键完好零件为基准,精准测量壳体内部径向力和轴向力数据,对磨损部位进行精密打磨,并创新采用“内部下套”镶套修复法,成功恢复关键部件的尺寸精度和配合间隙。修复后的凿岩机性能完全恢复,使用寿命预计延长1年,不仅避免了设备报废更换带来的数十万元高额成本,更一举攻克了复杂壳体零件修复的技术难关,为同类设备的自主维修积累了宝贵经验。

自制“缓冲垫”

消除皮带撕裂风险

选矿车间皮带漏斗下料口缓冲床长期遭受大块矿石冲击,极易损坏,进而引发托辊断裂,存在输送带纵向撕裂的风险。一条输送带价值约10万元,一旦撕裂将严重影响生产连续运行。

针对这一问题,车间一线员工立足岗位实际,充分利用库存槽钢、角钢自行焊接制作缓冲床支架,并用高耐磨聚氨酯板自制缓冲条,材料成本仅1000余元。改造后的缓冲床与输送带实现全方位贴合,能够均匀分散落料冲击,有效缓解了矿石对皮带的集中冲击力,彻底消除了托辊断裂、脱落带来的皮带撕裂风险。缓冲条使用寿命达6个月以上,是原托辊结构的数倍。皮带运行的连续性和稳定性显著提升,年节约备件更换及维修费用约15万元,为选矿生产平稳高效运行提供了有力保障。

小改革带来大成效,小创新凝聚大智慧。三山岛金矿通过一次次精准创新,让生产更安全、设备更耐用、运行更高效。这些源自一线、服务一线的“微创新”,不仅解决了实际问题,更激发了全员参与技术改进的热情,为企业高质量发展夯实了根基、注入了持久动力。