本报记者 邓颖璐
5月22日夜晚,成都动车段检修库灯火通明。一列CRH380A动车组静静停靠在轨道桥上,车底下方,几名机械师正围着一台形似小型升降平台的设备忙碌着。随着操作按钮轻轻按下,这台设备平稳移动,精确对准了安装位置——整个过程一气呵成。
“以前可不是这样。”站在一旁的高级修维修班地勤机械师李尔呷擦了擦手,回忆起过去的作业场景。“动车组车底大部件安装于设备舱底部,空间极为紧凑。七八个人挤在车底狭窄的空间里,肩扛手抬七八百斤重的大部件,一点点挪、一遍遍对,必须让车组检修位置与轨道桥空位完全吻合,差一点都不行。”一场更换作业下来,大家筋疲力尽,至少花上七八个小时。
“必须得想办法,让机器取代人力。”
李尔呷的这个念头,最终变成了一份“金点子”建议书。段上很快组建研发团队,由李尔呷负责整体设计,地勤机械师王跃东负责焊接加工,将图纸一步步变为现实。
“车底空间太特殊了,图纸上差1厘米,到现场就可能完全装不上。”李尔呷回忆,有时候白天测完数据,晚上连夜改方案,第二天再拿着新图纸去现场比对。王跃东那边也不轻松,每个焊接点都要反复确认,既要保证结构强度,又要控制整体重量,还得考虑重心平衡。就这样,设计方案改了又改,样机做了一版又一版。
最终诞生的“移动式车底大部件更换辅助工装”,形似一台精密的升降小车,由电动走行机构和液压升降机构组成,走行、升降均为电动控制。最让人称道的是,它实现了三个方向的灵活对位调整——作业人员只需轻轻操控,就能让大部件精准移动,不再需要动车组“配合”,更不再需要人力抬举。
去年10月,“移动式车底大部件更换辅助工装”正式上线试用。第一次现场操作,当设备一次对位成功时,有人忍不住喊了一声:“成了!”这句“成了”意味着,过去那种动辄七八个小时的“硬仗”,如今1个小时左右就能完成,大家不再需要肩扛手抬、反复对位,而是各司其职、配合流畅,劳动强度大幅下降。
更让人欣喜的是,这台新工装很快展现出“一机多用”的潜力。从CRH380A变流器到CRH3A变流器,再到中间制动夹钳等需承重对位的部件,它都能从容应对。效益不仅体现在效率上。据测算,该工装通过自主研发制造,单台可节约设备采购成本约5万元。以该段全年约40次车底大部件更换作业计算,每年可累计节约检修成本25万元。
如今,此设备已在全段推广。检修库内,每当夜幕降临、动车组陆续回库,它便穿梭于车底,成为机械师们得力的“搭档”。“‘金点子’变成了‘金果子’,能解决一线实际问题的创新,就是最有价值的创新。”李尔呷笑着说。