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2026-03-26
星期四
当前报纸名称:西南铁道报

“现场痛点就是创新靶点”

日期:01-27
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版面:第02版:运营新闻       上一篇    下一篇

黄荣 通讯员 金亮

近日,集团公司2025年四季度“智惠成铁”群众性创新大赛评选结果出炉。成都电务维修段重庆车载设备车间“官生权劳模和工匠人才创新工作室”自主研发的动车ATP设备BTM天线更换托举装置,在众多参赛项目中脱颖而出,拿下技术创新一等奖。

BTM天线是动车组ATP系统的关键组成部分,如同列车的“眼睛”,负责精准接收前方线路的各类信号信息,其数据反馈决定着ATP系统的工作状态,因此,BTM天线安装精度直接关系到列车行车安全。此前,在重庆车载设备车间的日常作业中,BTM天线更换作业工序繁琐、操作难度大,一直是困扰一线职工的“老大难”问题。

“天线重30余斤,得3个人抬着、1个人对位,一蹲就是40分钟。”重庆车载设备车间重庆西动车检修工区工长胡斌这样形容老办法。作业职工要弓着腰、仰着头,胳膊举酸了就容易晃,天线一歪,安装精度不达标,就得拆了重装。更让人揪心的是,车底作业空间小,稍有不慎就可能被磕碰划伤,甚至影响动车正点出库。

“现场痛点就是创新靶点,一线需求就是攻关方向。”四川省劳动模范、工作室领头人官生权深知,技术革新必须扎根生产实际:“必须做个新工具,把大家从‘抬天线’的任务里解放出来。”

带着这份初心,官生权及其团队成员多次深入检修库地沟,对不同型号动车组BTM天线的结构特点、安装工艺及作业流程进行细致勘察、精准测量与反复记录。无数个日夜,他们围坐在图纸前研讨方案,在一次次推倒重来中优化设计,在数十次试验调整中完善细节,最终成功研发出集机械与液压技术于一体的BTM天线更换托举装置。

“以前4个人忙得出汗,现在1个人就能把活干完了。”官生权介绍,“这款创新装置采用轻量化设计,配备可调节液压升降支架、对位滑轮及自锁装置,能根据不同车型灵活调整高度与位置,实现天线平稳托举、精准对位与安全固定。”

新装置投入使用后,作业成效立竿见影:作业人数从4人减至1人,人力投入降低75%;单次作业时间从40分钟压缩到15分钟,效率得到大幅提升;安装精度零偏差,试用以来未出现一起因安装问题导致的设备故障。

评审专家现场观摩后直言:“这是一线工匠干出来的创新成果,解决了真问题,值得推广!”

“创新不是坐在办公室里想,是蹲在车底下磨。”捧着获奖证书,官生权说。下一步,该工作室还将针对车载设备检修难点进行持续攻关,让更多“小发明”变成保障安全、提升效率的“大工具”。