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2026-07-02
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当前报纸名称:芜湖日报

芜湖把工业余热变成降碳“富矿”

日期:06-30
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版面:第A01版:要闻       上一篇    下一篇

本报讯(记者 汪潜 杨友艺 吴琼)6月29日上午10时,安徽华电芜湖公司智慧热网管理中心控制室内鸦雀无声。技术人员紧盯多热源数字智慧供热系统大屏,橙红色的供热流量曲线平稳上扬——新兴铸管干熄焦装置产生的余热蒸汽,正源源不断通过专用管道汇入供热管网。直到调控压力数值稳稳落在设定区间,才有人轻声说了句:“成了。”

这是新兴铸管余热蒸汽6月初接入管网后,华电针对新热源完成的首次数智调控升级。“作为华电在皖首家‘源—网—户’全链路智能化供热管控平台,我们对新增的每天700吨余热蒸汽进行压力、流量、温度精准匹配,通过算法求解多热源分配的最优解,避免热量对冲浪费,在保障企业用热品质的同时兼顾节能性与经济性。”技术人员丁玉坤说。

“双碳”目标下,工业园区绿色低碳转型已是必答题。国家出台的零碳园区建设相关文件明确提出鼓励工业余热利用。改革方向清晰,但落地并不容易。

此前,芜湖高新区的企业供热,绝大部分来自火电。“适配场景有限、抗风险能力不强。”园区发展改革部副部长朱继玉坦言,“园区内有20多家用热企业。一旦火电机组深度调峰或检修,蒸汽压力就会波动,用热企业只能‘跟着调、凑合用’。企业着急,我们发愁。”

恒安纸业对此感受颇深。“以前一遇调峰,蒸汽就波动,生产线‘打摆子’,产品质量、产量双下降,综合能耗也‘水涨船高’。”企业水汽站负责人董明说。

转变,来自与华电一墙之隔的新兴铸管的“互动”。在园区的大力推动和协调下,余热回收改造专项工程迅速上马——华电与新兴铸管深度合作,新兴铸管改造设备、优化工艺,将干熄焦余热直接转化为工业清洁蒸汽接入华电管网,华电则以市场价格购买。

新兴铸管相关负责人说,“余热换热效率高达95%,比转成电耗损率减少一大半,等于把每份热量‘吃干榨尽’,真正实现能源梯级利用。按每小时新增20至40吨清洁蒸汽、年供应330天计算,每年至少为园区减碳5.38万至10.76万吨。”

如今,高新区形成了华电主力热源、中电环保配套热源、新兴铸管余热补充热源三路协同的供热格局,通过数智化平台实现多源互补、智能调度。经测算,该模式下园区企业年用能成本降低1000万元以上。董明说:“就像是多了个‘备用油箱’,企业生产开足马力,又好又省。”

“我们正在编制园区供热保障方案,这是全市‘十五五’期间工业园区首个供热方案。希望进一步优化区域能源供给结构,精准匹配企业供热需求,推进园区绿色低碳转型。”朱继玉告诉记者。