4月20日,在太原北车辆段太北轮对车间轴承压装间,工长邢志虹站在轴承智能存放立体库旁,看了眼计时器,随即在本子上记录:入库170套轴承,用时2小时48分,智能库状态良好。
可谁能想到,这个如今运转顺畅的智能库,半年前曾让班组成员们犯了难。
去年10月,智能库刚验收时,大家挺高兴——该设备能够自动称重选配,无需再用人工搬抬40多公斤重的轴承。可设备试运行后不久,出现“水土不服”:两条压装线同时调取轴承时,程序频繁报错,入库出库偶尔中途卡顿。尤其是有一天,智能库1小时只输出了9套轴承,生产计划被打乱。
段里开了几次专题分析会,协调解决智能库的问题,同时要求生产任务和设备试用得同步进行。邢志虹不精通电脑,就用最原始的办法——在笔记本上记下智能库每次出现的故障时间、现象和部分恢复方法。
有人劝他:“设备坏了报修就行,你天天记有用吗?”他的回答是:“报修费时费工,如果咱们能够自己找到解决办法多好。”
那段时间,邢志虹白天组织生产,一有空就蹲在智能库旁观察记录;下班后别人走了,他还在搜集整理信息。一次设备卡住,厂家远程指挥处理完已是17时,班组成员们一直干到快19时。下班前,邢志虹在记录本上又添了一行:“传送链卡滞位置与昨日相同,疑似传感器盲区。”
观察记录工作既辛苦又琐碎,但年过半百的邢志虹从未想过放弃。厂家技术人员来时,翻看邢志虹的记录本后感叹:“太详细了、太有针对性了!”从那以后,每次智能库升级,邢志虹都会追着问:“改了什么?效果怎样?”他一边应用一边记录,一边记录一边反馈,陆续解决了传送链定位、简化操作界面、优化双线调配逻辑等问题。经过一次次微调,智能库逐渐步入良性循环。
有职工说:“差不多得了。”邢志虹摇摇头:“能用和好用是两码事。尤其活多时,智能库千万不能出岔子。”
如今,轴承班的年轻人也开始随身揣上小本子,随时观察记录智能库的使用情况。他们从邢志虹身上看到的,不仅是对设备调试的执着,更是一种把平凡工作干到极致的实干担当。
申娟张喆