“老赵,你研发的机车冷却液加注泵投入使用后,不仅作业效率上去了,检修成本也降下来了,真不愧是咱们车间的‘发明家’!”近日,包头西机务段包头西检修车间库内,车间副主任兰红卫拍着电力机车钳工赵宏钢的肩膀连连称赞。
检修现场机器轰鸣、作业繁忙,赵宏钢正操作着他最新研制的冷却液加注泵,在和谐型机车的狭小空间内精准作业。“过去,这活儿干起来又慢又累,还容易洒漏。”谈及以往作业场景,赵宏钢深有感触。一线生产中的痛点难点,成为他潜心技术攻关的出发点。去年,他主动牵头成立攻关小组,扎根现场摸排问题,查阅资料研讨方案,从草图绘制、零件选型,到结构优化、实地测试,团队历经数百次试验,成功攻克精准控量、防滴防漏等关键技术,定制化冷却液加注泵顺利问世。
新设备投用后成效显著:单台机车冷却液加注时间缩短约60%,累计节约作业时长超1800分钟,综合检修成本降低30%,彻底解决渗漏难题,实现安全、高效、环保作业。
这一成果,只是赵宏钢众多“小改小革”中的一项。“一线是最好的课堂,问题是最好的老师。”赵宏钢常以此自勉。他每天穿梭在检修车间,细致排查设备状态,耐心与工友交流实操经验。在他手中,那些不起眼的小工具、实验台,正悄然转化为保障机车安全、提升检修质量的坚实力量。
孙志武刘嘉程