“油泵电机要是等进口,生产至少停半年!这活儿,咱们自己干!”近日,太原北车辆段设备车间维修专题会上,维修三班电工王玢推开桌上的图纸,斩钉截铁地说。
轮轴车间一台关键的德国进口成型磨床突然“罢工”,尾座油温飙升、油泵电机过载报警、顶尖回退纹丝不动。接到消息的王玢拎起工具包就往现场跑,一番测试后,发现是电机烧了。
设备车间立即召集维修专题会,研究维修方案。但这台从德国进口的“洋设备”让维修人员犯了难,国内暂无相应的配件,从国外采购电机周期长、费用高。众人一筹莫展时,王玢站了出来,他翻开检测记录说:“电机只是局部烧损,重绕线圈就能恢复。只要找到导致电机烧毁的原因,我们就能自己修。”车间决定让王玢带队自主维修。
自己修,从何入手?拆解电机。但只有一张设备图纸,怎么拆解?他们打听到一家液压设备厂家生产过类似的磨床电机,立刻向该厂家技术专家求助,在其指导下绘出了电机内部结构的拆解方法。没有专业拆卸工具,他们就自己造。终于,电机被成功拆解,“病根”也找到了——尾座套筒卡死导致电机过载。
在青工梁忠田的配合下,王玢小心翼翼拆出套筒,清理掉壁面厚厚的油泥后,用细砂纸对着划痕开始打磨:“得顺着纹路磨,力度要均匀。”随后,王玢又把砂纸递给工友田晟隆,自己则蹲在油管路旁,拿着清洗剂喷壶一点一点冲洗,用手指仔细抠除接口处的顽固油泥。
电机故障解决了,接下来是重绕线圈、浸漆烘干。整整18个小时,红外线灯一直亮着烘烤线圈,王玢和工友们倒班,不停探温、调整灯罩角度,确保线圈绝缘性能达标。
磨床终于“轰隆”一声重启成功,顶尖伸缩自如,定位精准。王玢站在一旁,看着新打磨出的锃亮车轴,长舒一口气:“只要肯钻研,就能啃下‘硬骨头’!”这一刻,所有的疲惫都化作了他们眼中的自信与骄傲。
闫虹丽徐鹏宇