李一民张贵锋刘斌
“咱们没有一滴汗是白流的,客户验收时反馈路用客车改造的内饰做工、精细程度完全可以与车辆生产厂家相媲美。”“今年咱们段又接到预计20辆路用车的改造任务,这次肯定能干得更快更出彩。”4月3日,福州车辆段技术科负责人在周例会上说道。
去年以来,这个段针对以往将路用客车改造外包质量难保障、成本高等弊端,主动承接路用客车自主改造任务,攻克技术储备不足、改造难度大等难关,用5个月时间完成17辆路用车改造,节省技改成本570万元,使57名综合型人才得到锤炼,形成12项技术标准,既增加了生产岗位,又改善了全段的经营状况。
跑好“第一程”打造样板车
“生活车的电路改造必须精准到毫米级。”在首辆样板车的改造中,福州车辆段技术科车电专职乐志伟是严格把控质量的“毫米哥”。这个段积极对接用户需求,全面评估路用客车改造项目,明确改造重点和难点,组织相关业务科室和车间职工全过程深度融入。经过30多次现场勘察、50多场专题研讨,他们制订出生活车、文化大修车、办公车、发电车等6大类车型改造技术方案,确定涵盖车身结构、电气系统等136项技术标准的施工图,将用户需求转化为可量化的改造指标,明确工序控制项点,从源头上确保改造设计的精度。
这个段抽调骨干人员成立路用客车自主改造小组,由分管检修的副段长任组长。改造小组列出33个推进项目的清单,逐项明确包保领导、责任部门、质量标准和完成期限;定期召开碰头会、协调会,明确重点工作,协调解决材料供应、人员调配等梗阻问题;按照网格化模式盯控改造施工,重点把控首辆改造样板车的关键环节,跑好“第一程”。
“这个风管走向必须调整,否则容易导致漏风。”在首辆样板车改造验收现场,质检员蔡挺敏按照标准反复核验数据、查找不足。这个段全方位对标厂家的改造工艺,制定改造验收标准,组织质检员全过程卡控隐蔽工程改造质量、电气设备安装调试,逐项盯控车厢布局优化、监控设备安装等用户新增需求的项目改造质量。
拧成一股绳啃下“硬骨头”
在路用客车改造的攻坚阶段,福州车辆段电器检修工班遇到线路测试“拦路虎”:每次都需要好几个人密切配合测试线路,稍微有点差池就要重来,不仅质量难保证,还特别耗费时间。工长李健连续3天蹲守在狭窄闷热的车厢里,制作零件、组装调试,最终研发出蜂鸣检测器。这个小小的设备在作业中发挥了大作用,一个人就能用它完成线路测试,测试效率大幅提高,同时保障了测试质量。
针对电气设备安装、试验、调试等关键环节,这个段组织技术骨干紧密对接车辆厂家技术人员,请教电气原理和技术工艺,学习先进工作经验,共解决制约性技术问题23个,优化36项工序,单车内饰安装工期由5天缩短至2.5天。
针对传统作业中存在的“人等料”“料等人”现象,这个段将内饰安装分解为地板、座椅、装饰板三级流水线。作业人员根据具体工作量,精心测算、现场写实,梳理备足先期所需电线缆、水管、灯具、木料饰板等30余项常用材料。对改造难度大、供应周期长的材料,他们积极与供应商协调沟通,确保物料供应“不掉链”。他们还增加了改造物料周转缓存区,将所需大件物料设置在改造区域,实现线边存储,使供料与工序的衔接更加紧密。
下好一盘棋提升精气神
“以前我看图纸像天书,现在闭着眼都能摸清电路走向。”福州车辆段车电综合工班车辆电工邓恬在改造办公车影音设备时,提出“模块化预装”思路:在车外预装好,进场直接拼接,使安装时间缩短了2/3。经过锤炼,邓恬已经可以独当一面了。
这个段把路用客车自主改造作为练兵“沙场”。面对时间紧、任务重的实际以及职工技术储备不足的现状,段班子成员带头示范,全身心扑到现场;干部职工以饱满的工作热情投入各自岗位,千方百计破解难题,按下改造项目“快进键”。
以前,综合控制柜调试不仅繁琐,全程还要花费150分钟的时间。在首辆样板生活车的改造过程中,这个段电气检修工班摸索出综合控制柜调试作业法,通过模块化分解,把关键测试项所需时间压缩到60分钟,为后续改造打下了坚实基础。
结合路用客车改造过程点多面广、环节交叉等特点,这个段抽调科室、车间技术骨干,全程参与客车内部设施拆除、水电路设计铺设、生活用车布局改造等关键环节,自主实施电气设备的安装、调试,一批干部职工从“技术小白”变成会看图纸、会算用料、熟悉流程、通晓工序的“行家里手”。大家越干越有成就感。
“路用客车自主改造首战告捷,干部职工本领升级、士气大涨,我们将梳理总结经验,再接再厉,争取在路用客车自主改造的新路径上有更大作为!”福州车辆段负责人说道。