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2026-05-03
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技术攻坚实现自主修

日期:11-12
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  本报西安11月11日电(周道刚张沛吴含)“这俩‘90后’年轻人真牛,不仅实现了压缩机机芯自主检修,还节约了检修成本。”11月7日上午,在西安机车检修段电器车间电器制动组,一群身着蓝色工装、头戴安全帽的职工围着修好的机车压缩机机芯连声称赞。

  于2015年5月建成投用的西安机车检修段,是路网性和谐型机车检修基地之一,主要承担中国铁路西安局、呼和浩特局、乌鲁木齐局、太原局等集团有限公司的和谐型电力机车C4、C5修,以及复兴型D1及动力集中型动车组动力车等检修任务。

  近年来,该段以修程修制改革为抓手,坚持年初制订配件自主修推进计划、每月集中研判、季度盘点推进情况,在常态化抓好工作落实的同时,大力开展配件自主检修课题攻关。

  压缩机是电力机车制动系统的重要组成部分,直接影响机车的制动性能,而压缩机机芯更是关键。

  该段电器车间电器制动组刚接到压缩机机芯自主检修攻关任务时,因没有关键技术资料,一时无从下手,他们就从拆解学起,尝试着在拆卸部件同时,逐环节记录位置、线别,并拍摄视频,防止无法重装问题发生。

  “最难拆的就是机芯圆锥滚子轴承。”电器车间电器制动组负责人介绍,轴承直径只有6厘米,一直拆卸不下来,他们只好联系厂家,才知道轴承采用了热装法安装,需要专用工装才能完成。他们立即上网查看,顺利完成了上下盖、轴承、轴套、转子等19个配件的拆解任务。

  过了拆解关,配件怎么修?难题接踵而至。他们按照光滑、整洁、无毛刺的标准,对配件进行外观清洁、除锈防锈、接触面研磨;自学轴承热装法,购置轴承加热装置,对加热时长、加热温度进行反复试验,历时4天才完成了轴承安装。

  机芯安装完成后,需要通过阴阳转子端口的2个锁紧螺母对转子间隙进行调节,间隙数值范围至关重要。他们将机芯安装在压缩机内部,利用专用试验台进行整机试验,从0.01毫米试起,经过数次尝试,成功确定了间隙范围,从而保证了修竣的压缩机机芯质量达标、性能良好。

  找到有效方法后,他们趁热打铁,相继开展了其他车型压缩机机芯的自主攻关,并编制了和谐D1型、和谐D2型、和谐D3型等6种车型压缩机机芯的检修工艺和作业指导书,还把关键步骤编成顺口溜,方便职工学习掌握。

  截至目前,该段电器车间电器制动组已累计完成了254台机车压缩机机芯的自主修任务,一次性节约成本120余万元。同时,该段也实现了复兴型D3型动力车控制电源柜、真空主断路器以及和谐型D3系列CCBII制动模块自主检测,以及首台和谐D2型机车轮轴驱动装置C5修自主修。在节约检修成本同时,该段也为持续开展自主修工作打下了坚实基础。