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2026-05-11
星期一
当前报纸名称:人民铁道报

摘得桂冠的硬实力从哪里来?

日期:04-10
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版面:第3版:一线       上一篇    下一篇

  孙业国朱明轩

  春到江淮传佳音,根据中国国家铁路集团有限公司机辆部公布的2023年示范标准化动车所评定结果,南京动车段合肥南动车运用所以954.9分的总成绩,在全路25个参评动车运用所中排名第一。

  成立不到10年、队伍平均年龄仅32岁、配属动车68列88标准组,这个如此“年轻”的动车运用所靠什么摘得这项全路桂冠?

  用活人车资源,车辆供给率最高达100%

  合肥南动车运用所坐落于安徽大型铁路客运枢纽合肥南站附近,所内有一座延伸500余米的巨型检修大库,可容纳20组动车同时进行检修作业。

  长三角地区客流潮汐特征明显,节假日、周末动车常常“加班”运输,让该所夜间检修作业量一度激增55%。如何利用有限的作业时间,完成更多的检修任务,确保动车第二天正常上线运行,是该所长期以来探索的课题。

  “根据阶段性运输生产需求,统筹打好提前量,科学编制检修计划是第一步。”该所所长陈健介绍。该所根据配属的68列动车实际运行里程,为每列动车量身定制二级修计划,实施错峰检修,保障客流高峰动车供给率达100%。

  既要错峰修车,又要“潮汐”用工。为做好客流高峰时段的夜间大检修,该所从二级修班组和临修组抽调业务骨干,成立一级修支援队伍,支援2个夜班检修班组;提前培养“一岗多能”后备随车机械师队伍,每月保持双岗位业务培训,确保人员能够随时上车支援,应急有备。

  统筹优化生产组织,灵活调整人员配置,使得动车供给率始终位居全路前列。今年以来,该所日均完成动车一级修作业37组,最多一天完成44组,创下历史新高,高峰时期供给率达100%。

  严把检修质量,百万公里故障率低至0.1

  “地勤机械师王金彪防止一起配件松脱断故障”“地勤机械师王东防止一起电气系统故障”“地勤机械师杨子健防止一起走行部故障”……该所生活区、工作区的电子大屏上滚动播放着每名“红榜之星”个人专属电子海报。“这个月谁上了榜、上了什么榜”已成为该所职工关心讨论的话题之一。“我们通过‘红榜’奖励和宣传,营造精检细修、比学赶超的良好氛围。”合肥南动车运用所安全专职人员程前介绍。

  用“推”判断有无裂缝,用“敲”判断有无松动,用“拨”判断有无卡滞。针对“防松脱”等16项一级修、27项二级修作业中的重大风险项点,该所开始全面推广应用“推拉敲摸拨摇”手检法,通过有形化的作业手段,提高检修质量。与此同时,他们根据季节变化,按配属车型量身定制阶段性风险防控表和具体防控措施,为现场作业人员检车提供可靠依据。

  严把检修质量,守护行车安全。该所自成立以来,配属动车组未发生一起责任事故,车辆责任行车设备故障均得到妥善处置,故障量整体下降趋势明显。去年,该所累计获得中国铁路上海局集团有限公司安全奖励11次,百万公里故障率低至0.1,常年保持在全路优秀行列。

  自研智能工装,取得国家实用新型专利16项

  在合肥南动车运用所66道一列CRH380BL型动车组的车辆尾部,机械师张真彧正在使用一款造型奇特的长杆进行作业。这款由该所自主研发的设备舱多功能延长检查杆上,集成了能够检查动车组走行部视觉盲区的监控探头,杆头还可通过替换各种接头,实现储风缸球阀的远距离截断复位等操作。

  “设备舱多功能延长检查杆仅是我们自研百宝箱里的一个小工装。”该所党总支书记王耀华说。自建所以来,该所充分发挥青年职工多、创造力强的优势,大力推进小工装、小技改等“五小”创新研发。截至目前,已经研发动车组排油引流工具、CRH3型动车组头罩作业工装、雨刮器检修作业平台等各类小工装,累计取得国家实用新型专利16项,有效解决了制约现场生产的多个难点痛点问题。

  小工装提高劳动效率,新技术推动精准检修。在轮轴探伤工位旁,地勤机械师范子煜和同事正使用智能扭力扳手对轴端内的4颗螺栓进行紧固和复核作业。范子煜介绍,智能扳手能够根据作业内容和工序,自动预设紧固所需的扭矩值,作业时扭矩值不达标或者重复施加扭矩,系统都会自动报警并触发语音提示,扭矩漏打、错打等问题得到较好解决。除此之外,该所还研发投用加油注脂数字化移动小车、蓄电池智能检测工装,推广应用动车健康管理系统、数字化调度管理系统,日常生产正逐步由人控向人控、机控、智控相结合转变。