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2026-05-19
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当前报纸名称:毕节日报

“抓关键”强降本 “准发力”增效益

日期:03-25
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版面:第06版:县区·金沙       上一篇    下一篇

  近年来,贵州金元茶园电厂(以下简称茶园电厂)积极响应国家电投集团“极限降成本”工作要求,将其作为党建与生产经营深度融合的核心抓手,坚持“向管理要效益,向细节要利润”,真正把成本管控“管”出生命力、“控”出真成效。

  从“传达”走向“激活”

  茶园电厂召开专题部署会,将“极限降成本”理念从会议桌推向生产一线。利用班前会、安全学习活动等形式,将“极限概念”讲清、讲透。广泛开展专题研讨,引导员工从系统优化、参数调整、技改管理、设备排查等方面建言献策。

  全员参与的“头脑风暴”,不仅汇集了大量来自一线的“金点子”,更凝聚起“人人想降本、人人能降本”的强大合力。电厂将降本目标逐级分解至班组、岗位,将各项行动纳入“1+N”绩效考核体系,推动降本增效从被动接受到主动作为的根本性转变。

  从“减法”转为“加法”

  长期以来,将部分生产、管理或服务工作委托给外部具有相应资质的单位,是许多传统电厂的惯性思维。茶园电厂深刻认识到,打破这一困局,必须从观念革新入手。

  茶园电厂成立外委业务梳理专项小组,对设备检修、运维、技术服务等所有外委业务开展全面排查,建立外委业务明细台账,逐一梳理可控降本清单,明确相关工作原则。

  同时,加大技能培训力度,深入推进自主检修与修旧利废工作,让员工从“监工”转变为“干将”,让人尽其用、物尽其效成为降本源泉。

  从“显性”迈向“隐性”

  茶园电厂明确划定度电材料费、尿素单耗、石灰石单耗等核心指标控制目标,推动成本管控从显性节约向隐性挖潜延伸。

  运行部门精准发力,通过按负荷分段精细化控制氧量、实时监测调整一氧化碳浓度、优化二次风挡板配风方式等举措,确保锅炉在不同工况下维持最佳风煤比,保障机组运行的安全性与经济性。

  定期根据煤质变化优化煤粉细度,显著提升燃烧效率;通过改善炉内燃烧工况,从源头减少锅炉结焦、垮焦隐患,杜绝机组非计划停运造成的成本浪费。

  技术部门主动作为,制定低负荷喷氨优化措施,将尿素单耗纳入运行小指标竞赛,倒逼指标提升;探索合理的钢球配比和装载量,进一步提升磨煤机制粉效率;加强物料质量检测,持续优化运行方式减少石料消耗,强化脱硫系统治漏工作,杜绝浆液浪费。

  从“立项”管到“落地”

  茶园电厂立足“精准投入、高效产出”,在技改管理中建立全流程管控机制,引入系统内部专家参与立项审核与后评估,从源头上严把项目必要性关口,全年通过严格论证,核减不必要的技改投入。

  建立重点设备状态台账,全面排查生产设备健康状况、安全隐患及能耗水平,科学评估技改优先级。大力推行“国产化替代”,在满足生产使用要求的前提下,优先选用国产优质设备、配件替代进口产品,有效降低采购成本。对于可自行施工的技改项目,坚持“只采购材料、自主组织施工”,全年通过自主施工减少外委费用85万元。

  从立项论证到施工落地,从物资采购到质量验收,茶园电厂对技改工作实施全链条严管细控,让技改工作真正服务于生产需求、贡献于效益提升,确保技改投入产生实实在在的经济效益。