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2026-06-11
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稀土阻燃改性剂自主研发实现零的突破

日期:06-09
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版面:第02版:城事       上一篇    下一篇

本报讯(记者 张玉超) 从实验室的烧瓶到工业化的反应釜,从毫克级的手工试制到吨级规模的稳定量产,包头稀土研究院稀土高分子材料研究室近日传来捷报:自主研发的稀土阻燃改性剂成功完成全流程产业化突破。这不仅是科研团队多年攻关的成果结晶,更标志着我国在稀土功能助剂领域打通了从技术研发到工业化生产的“最后一公里”,为新材料产业高质量发展注入了强劲动力。 稀土是宝贵的战略资源,如何实现高值化利用,一直是科研工作者孜孜以求的方向。包头稀土研究院项目团队自项目启动之初,便明确了“绿色高效、国产替代”的目标,聚焦阻燃材料行业长期存在的阻燃效率低、热稳定性差、与基体相容性不佳等共性难题,开展系统攻关。 在实验室小试阶段,团队反复优化配方与合成工艺,历经数百次实验,最终形成了稳定可靠的小试技术方案。该方案依托稀土元素独特的协效阻燃与抑烟成炭机制,使改性剂在环保无毒、热稳定性、阻燃效率等方面展现出显著优势。 从实验室到工厂,中试放大往往是最具挑战的一环。项目团队没有急于求成,而是稳扎稳打,在200L反应釜上开展中试放大研究。通过系统验证反应条件、物料配比、温控精度等核心参数,团队完成了从工艺优化到闭环验证的全部流程,为中试成果向工业化平稳过渡奠定了坚实基础。 最终,稀土阻燃改性剂顺利在工业反应釜上实现规模化生产,产品性能稳定达标,具备批量供应能力。这一跨越,不仅验证了技术的成熟度和可复制性,更展现了包头稀土研究院在成果转化路径上的系统谋划与工程化能力。 据介绍,该稀土阻燃改性剂可广泛应用于电子电器、轨道交通、建筑材料、线缆护套等领域,能够有效提升材料安全等级,契合当前绿色低碳与高端制造的发展趋势。在满足市场对高性能阻燃材料迫切需求的同时,也为实现关键助剂的国产替代提供了有力支撑。 “从烧瓶小试到工业量产,不仅是规模的跨越,更是创新能力的跃升。”项目负责人于晓丽表示,团队通过“研发-中试-产业化”一体化路径,真正打通了成果转化的“最后一公里”,充分彰显了包头稀土研究院在关键材料领域的技术实力与使命担当。 面向“十五五”,包头稀土研究院将持续深耕稀土阻燃技术迭代与市场推广,加快产品在重点领域的规模化应用。以自主创新破解行业痛点,以高端供给激活产业动能,包头稀土研究院正以实际行动,为服务国家战略、保障材料安全、推动产业升级贡献稀土力量。