工作中的徐占宇 (图片由本人提供)
◎记者 霍晓霞
从生产一线的稀土萃取工,到成为行业内的“技能大师”,徐占宇好钻研、勤思考,善积累,他先后在2019年包头市稀土萃取工和2020年自治区稀土化工操作工技能比赛中获得第一名,获得了全区技术能手、包头工匠、稀土工匠、全国机械冶金建材行业工匠等荣誉。作为“技能大师”的徐占宇,他同生产线一样24小时“运转”,兢兢业业,保证着生产正常运转和出品率百分百合格。
填补领域空白
一年创造1.12亿元经济效益
2016年以前,稀土正碳酸盐过程中工业废水的排放一直是行业发展的痛点。2016年,徐占宇和其他技术人员一同加班加点、攻坚克难,共同研究出采用“碳酸氢铵+氨水”作为混合沉淀剂制备稀土正碳酸盐,实现了氨氮资源的循环利用。
2019年,徐占宇自主改善项目《改进和提高碳沉岗位沉淀剂组分和浓度》获得包钢(集团)公司员工自主改善一等奖、北方稀土特等奖。2021年,他提出的项目《小粒度氧化镧生产工艺的改进》彻底改变了传统的氧化镧生产工艺,使用物理方法控制粒度,减少了小粒度氧化镧生产过程中用水、排水量以及蒸汽的消耗,创造经济效益139万元/年。
2023年他以第二负责人身份完成的《万吨级轻稀土碳酸盐连续化生产工艺研究及产业化》项目原创性提出了碳酸稀土连续生产工艺,实现了碳酸稀土的连续生产。自主研发建设了万吨级规模的碳酸稀土生产线,实现了碳酸稀土生产过程中铵资源和废水的循环利用。项目整体技术达到国际领先水平,推进了稀土湿法冶金行业进步,取得了良好的环境效益和社会效益。该项目获得第七届全国职工创新成果一等奖,实现了自治区该奖项一等奖“零的突破”。
“这个项目相当于我师傅的执念,碳酸稀土在沉淀过程中以前全是间歇式沉淀,就像我们用电饭锅焖饭,焖好了,饭熟了,盛出去然后刷锅,再放米焖。师傅很早就有这个想法,把这个过程干成连续式的,一边焖一边盛。这个项目的应用就实现了沉淀时全部的连续化,这边进原料、进辅料,后边出来的就是已经沉淀好的料,设备利用率得到极大提升,填补了世界范围内这个领域的空白。这项工艺在北方稀土大范围推广应用后,一年创造1.12亿元的经济效益,同时实现了碳沉废水的零排放,减少二氧化碳排放量80%。而且改变了以往需要不停加料的间歇式沉淀模式,让生产过程实现了全自动化,不仅生产过程减少了人为因素影响更稳定,还降低了岗位工人的劳动强度。”徐占宇介绍。
24小时“待命”
为攻克难题曾吃住在实验室
每一次工艺的进步和创新,都经历了实验室的无数次论证和生产线上的反复调试。
徐占宇毕业后在稀土萃取岗位一干就是8年,对每项工艺程序都如数家珍,许多生产线上的难题他都通过钻研学习攻克下来。徐占宇平时爱琢磨,每天都会把工作的点滴记录下来,每周进行总结,为此他每年都得用掉七八个笔记本。现在家里的笔记本摞起来有一米多高。凭借锲而不舍、持之以恒的精神,他从生产岗位脱颖而出,成为技术中心的实验人员。
遇到技术难题于徐占宇而言是家常便饭,他和同事们常常几个星期吃住在实验室,直到难题被攻克才罢休。他曾经四天三夜连轴转,靠着实验室的墙都险些睡着。
如此高压之下,他不但坚持下来了,还成了技术骨干。他告诉记者,生产线上各工艺环节都有不同的人来负责,以前的岗位就是看着自己的那个环节。现在则要从整体的宏观角度去看问题,角度不一样,想问题的方式也不一样。为此,原本学习冶炼专业的徐占宇又去学了英文、化学等,“刚开始是因为工作必须学,学着学着就学出了兴趣,最后越学越觉得自己会得太少了,然后就利用业余时间不断学习。”就这样,徐占宇已经从一名专科毕业生一路逆袭成为行业翘楚。
为尽快获得实验结果,他还自学了化学分析专业,获得了分析检验员的检验资质,为的就是试验后第一时间进行分析比对,以得出实验数据。为提升工作效率,他学习了多个工种的专业技能,叉车工、钳工等都不在话下。同事眼中,他像陀螺一样总转个不停。
不同于生产岗位的倒班制,进入技术中心后,徐占宇进入了24小时“待命”状态。因为影响生产的因素特别多,包括原辅材料、人员设备等,还有天气、环境等不可控因素,因此生产线出现问题需要不断调试是常态。他介绍,生产线上一天的出品量就达到几百吨,无论在不在岗位,生产线上的一切随时牵动着他。
采访中,徐占宇特别提到了师傅张文斌,“他是包钢集团北方稀土冶炼分公司一名普通操作工人,在稀土冶炼操作岗位一干就是几十年,成为包钢集团土生土长的首席技能大师。师傅张文斌总教导我们学艺先学德,师傅常说的一句话就是‘看着我们成长起来他就高兴,徒弟必须得比师傅强,这才能看出来师傅教得好,要不然一代不如一代,这个行业也就没有未来了。’在他的影响下,团队年轻人学理论、求创新蔚然成风,我们打心眼里感谢师傅。”