分注工艺迭代升级 助高原油田稳产提效
日期:03-16
本报讯(记者 马琴 通讯员 王璐)近期,青海油田聚焦老油田开发后期稳产难题,持续推进技术攻关与集成创新,加快分注工艺迭代升级,以“智能芯”驱动老油田稳产提效,为油气开发筑牢技术根基。
针对分注井长期存在的管柱蠕动、层间单突等技术“瓶颈”,青海油田技术团队开展系统攻关,成功研发两套标准化分注管柱组合,在153口井推广应用后,管柱密封率达100%,彻底解决了长期制约分注效果的“老大难”问题。同时,油田积极探索“水气协同”开发新模式,在试验区引入“微泡驱”技术,通过微小气泡注入改善驱油效果,试验井组实现日增油4吨、含水率下降12个百分点,为老油田挖潜增效提供了新的技术路径。
青海油田油气工艺研究院采油工艺研究所党支部书记李宏伟说:“过去测调一口井要两三天,现在通过地面系统远程控制,几小时就能完成,数据还能实时回传。效率提升80%以上,变化的不是数字,而是从繁重野外劳动中将人‘解放’出来。”
这份“解放”,源于青海油田智能化转型的扎实推进。油田自主攻关形成的“长井段高盐油藏缆控智能分注技术”,已经在英东、花土沟油田建成示范区,可实现各层水量自动测调,生产动态实时监控。仅去年一年,智能分注技术在尕斯、花土沟、英东三大油田成功实施56井次。近三年累计应用于104口井,推动分注合格率提升至96.1%,测调效率提高了83%,智能化成效显著。