本报讯(记者 才格增 通讯员 张晨 李瑞芹) 青海油田格尔木炼油厂深入开展节能降耗工作,从节水工作入手,通过一系列有效措施,该厂今年已节水31万吨,有效实现了节能降耗和环保效益的“双赢”。
青海油田格尔木炼油厂一方面充分做好凝结水、净化水、甲醇工艺冷凝液的回收利用;一方面,持续加强蒸汽精细管理,提升主要装置产汽能力、优化蒸汽管网运行、严格管控伴热投用,减少蒸汽水消耗。
“脱盐水单元是全厂新鲜水主要使用单元,使用量占全厂的一半以上,为了减少新鲜水的使用量,我们车间进一步优化了脱盐水单元运行系统,提高了制水率。同时,我们加强全厂新鲜水管网的漏点检查和排查,及时消除漏点,最大限度地减少新鲜水的浪费。”该厂动力车间副主任虞建华介绍。
作为全厂循环水体系中用水大户的生产运行三车间,针对聚丙烯装置真空泵出口压力低造成水资源浪费的实际,利用地势差,对水环真空泵管线进行改造,实现了循环水的回收利用。
“为充分利用循环水,厂里对车间聚丙烯装置真空泵进行了改造,通过将水环真空泵出口水封罐排出的新鲜水进行收集,重新布管,在不增加升压泵的情况下,将其引入10万吨甲醇循环水厂,实现循环水的回收和利用。”该厂生产运行三车间技术员王宗明说,“该项目在不增加升压泵的情况下,使循环水自流至10万吨循环水厂,每天向循环水厂补水量约为280吨,实现了循环水的无动力回收。”